Triangellab Euclid: Shutdown due to expected probe state to be stowed but is deployed (0)

Hallo Freunde. Ich habe von Triangellab die Euclid verbaut und bekomme kein homing hin. Jedes mal kommt diese Fehlermeldung. Die Kabel sind korrekt angeschlossen an meinem TB EBB42. Die Leuchte an der Euclid ist rot. Sobald ich den Auslöser mit der Hand betätige geht das Licht aus und an. Die Kabel habe ich mehrfach geprüft, sind richtig angeschlossen und funktionieren. Daher gehe ich davon aus, das alles korrekt verkabelt ist. Jedoch bekomme ich immer diese Fehlermeldung. Mein Ziel war es beim Homing, das der Servo Motor die Aufnahme ausfährt und der Werkzeugkopf die Euclid aufnimmt. Und selbstverständlich auch umgekehrt. Denn Fehler bringt er auch wenn ich die Euclid bereits darauf habe. (per Hand 😉 ) Anbei habe ich meine Konfigurationsdateien. Ich bitte um Hilfe, da ich absolut nicht weiter komme....
64 Replies
NutellaBrot155
Was sagt er denn bei den endstops im machine tab closed oder open (wenn nichts dran ist,wenn die probe dran ist und wenn die probe auslöst
Serdar1976
Serdar19767d ago
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Serdar1976
Serdar19767d ago
Ich habe es gerade nochmals versucht und dieses stand dann in der Konsole.
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Jens
Jens7d ago
Das Problem ist ganz genau das was da steht Der drucker erwartet, dass die Probe NICHT verbunden ist aber sie hängt schon am Toolhead
NutellaBrot155
Mach mal !vor den Pin
Jens
Jens7d ago
... Hängt die euclid schon am Toolhead, ja oder nein
NutellaBrot155
Ganz oben steht das der Fehler kommt wenn er sie nicht an hat und wenn er sie per Hand drauf macht
Jens
Jens7d ago
Per hand drauf machen löst den fehler auch aus
NutellaBrot155
Der Fehler an sich ist ja das er nicht zum probe aufheben hinfährt
Jens
Jens7d ago
Auf die Frage von @NutellaBrot155|RR400|DE nach den endstops kam auch keine Antwort Ja, weil das eine Sicherheitsfunktion ist, die hier auslöst
NutellaBrot155
Ich weiß, hatte dieselben Probleme mit klicky
Jens
Jens7d ago
Bilder von der Verdrahtung, Config und was die endstops im machine tab sagen, sonst können wir hier wild raten aber nicht helfen
NutellaBrot155
Cfg haben wir schon, viel wichtiger ist es zu wissen was der im machine tab sagt und halt die Verdrahtung
Serdar1976
Serdar19767d ago
Ja auch wenn ich Sie per Hand darauf mache ist der Fehler da. x und y Endstops funktionieren.
NutellaBrot155
Geh mal in den machine Tab und guck unten bei endstops ob die closed oder open sind
Serdar1976
Serdar19767d ago
Bei Z bringt er den Fehler
NutellaBrot155
Euclid ist auch ein endstop
Serdar1976
Serdar19767d ago
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NutellaBrot155
Da ist der Fehler wenn Euclid nicht gemounted ist sollte da closed stehen
Serdar1976
Serdar19767d ago
Ich habe sie im augenblick per hand dran gemacht, daher denke ich ist sie open
Serdar1976
Serdar19767d ago
Wenn ich Sie weg mache kommt dieses.
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NutellaBrot155
Und wenn du jetzt manuell Euclid betätigst und dann nochmal bei den endstops guckst ist die dann closed
Serdar1976
Serdar19767d ago
Ich habe Sie jetzt wieder Manuel dran gemacht und wie ganz oben:
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NutellaBrot155
Ich meinte wenn du per Hand auf die Euclid drückst als wäre das Bett da
Serdar1976
Serdar19767d ago
achso mache ich gleich....#
Serdar1976
Serdar19767d ago
Wenn ich Sie mit der Hand auslöse!
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NutellaBrot155
Ok das sieht alles gut aus
Serdar1976
Serdar19767d ago
Muss mit der Hand oder Gegenstand drauf bleiben dann ist Sie im Bildschirm unter Endschalter ausgelöst.
NutellaBrot155
Wenn du jetzt manuell mit den Befehlen stow_Probe und dock_Probe kommt da dann der selbe fehler
Serdar1976
Serdar19767d ago
Da muss ich erst alle Axen homen. Dann kommt automatisch der Fehler.
NutellaBrot155
Ne nur x und y
Serdar1976
Serdar19767d ago
jetzt hat beides funktioniert, aber ich denke ich habe einen Fehler mit den Koordinaten. Die Euclid hat es raus geworfen. Wie kann ich die Geschwindigkeit beim Laden und Entladen der Probe reduzieren? Ich dachte ich hätte das Durch dieses im Macro reduziert, aber es ist sehr schnell?
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Serdar1976
Serdar19767d ago
Ich meine mit beiden das Laden und Entladen. Die Bewegung.
Jens
Jens7d ago
Du kannst den macro_travel_speed reduzieren Wenn du es manuell mit deploy_probe machst, geht es, wenn du z homest, dann nicht?
NutellaBrot155
Ansonsten die dock koordinaten anpassen bist du zuverlässig docken und stowen kannst
Serdar1976
Serdar19767d ago
Ich probiere es gleich aus... Der MCU vom TB hatte sich verabschiedet. Versuche es gerade nochmals...
Jens
Jens7d ago
Wie hast du das denn geschafft?
Serdar1976
Serdar19767d ago
Keine Ahnung. Plötzlich hieß es keine Verbindung zur MCU vom TB. Es ging gar nichts mehr und ich musste einen Hartware rest durchführen.
Serdar1976
Serdar19767d ago
Ich hab dir irgendwie ein Verständnisprobleme mit den Koordinaten vielleicht könnt ihr mir dort kurz behilflich sein🙈🤷🏻‍♂️😘
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Serdar1976
Serdar19767d ago
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NutellaBrot155
wie ist denn deine probe mach mal nen foto von den dock
Serdar1976
Serdar19767d ago
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Serdar1976
Serdar19767d ago
Die Aufnahme (der Arm) hat die Koordinaten X=250, Y=500
Serdar1976
Serdar19767d ago
Serdar1976
Serdar19767d ago
muss kurz in ein Meeting und bin 30 Minuten wieder da....
Jens
Jens7d ago
Dock ist klar, Dock Exit is wo er nach dem deploy hinfährt (mit euclid dran), side is wo er vom Dock aus hin fährt um die probe zu entfernen, preflight ist ein Ort "in der Nähe" von dem er immer startet Dock 250,500 Exit 250, 420 Side 300, 500 Preflight 300,420 Kannst du mal so testen, keine Garantie Du kannst aber auch x und y homen und die Koordinaten mal selbst ansteuern (langsam fahren)
Serdar1976
Serdar19767d ago
Vielen Dank, Jens. Ich bin gerade aus dem Meeting abgehauen 😁🙈 Ich probier es gleich aus und meld dir zurück 🙏🙏🙏
Jens
Jens7d ago
Drucker ist wohl explodiert, weil es schon so lange dauert😆
Serdar1976
Serdar19767d ago
Frag nicht.... Wieder MCU Fehler am TB. Ich habe das USB-Kabel gewechselt und fahre gerade den Drucker hoch.... Stow wie auch deploy haben funktioniert. Vielen Dank!!! Mit deinen Daten hat es zumindest funktioniert. Aber sobald ich auf Z-Homing gehe habe ich wieder einen Shutdown mit dem gleichen Fehler wie oben.
Jens
Jens7d ago
Damit musst du dann wohl mal in #ratos-support oder #ratos-development stolpern.. wenn die macros einzeln funktionieren, stimmt was anderes nicht
Serdar1976
Serdar19767d ago
Dann schreibe ich was zusammen für den Support. Vielleicht kann mir einer von dennen ja behilflich sein. Ich finde auch keine Lösung mehr. Das Macro für zum Ausfahren funktioniert. Abholen und Ablegen funktionieren. Aber Homing funktioniert eben nicht....
Serdar1976
Serdar19766d ago
Hi @Jens Ich hab dir mal hier ein paar Videos drauf gemacht. Das erste Video ist das Laden von der Probe das zweite das stationieren und das dritte das Homing auf allen drei Achsen. Nachdem er die Probe aufgenommen hat, bringt er diese Fehlermeldung . Hast du eine Idee, was ich hier falsch gemacht haben könnte? . Ich habe dir auch meine Konfiguration Dateien mit hochgeladen .
Serdar1976
Serdar19766d ago
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Erde-E
Erde-E6d ago
1 … 2 …oder 3 … 😉 entscheide dich, wie der g-code state heißen soll … er will PROBE_LOAD aber im Macro wird PROBELOAD gesetzt 🤓
[gcode_macro PROBE_LOAD_BRUSCH]
gcode:
SAVE_GCODE_STATE NAME=PROBELOAD
[gcode_macro PROBE_LOAD_BRUSCH]
gcode:
SAVE_GCODE_STATE NAME=PROBELOAD
musst also nur noch einmal die Macros prüfen & dann testet … step-by-step debugging
NutellaBrot155
Ansonsten debug Modus anmachen und dann noch mal machen
Serdar1976
Serdar19766d ago
vielen Dank, werde ich nochmals machen und ausprobieren.... Danke für den Tipp
Serdar1976
Serdar19766d ago
Wie Du geschrieben hast war das der Fehler. Jetzt hat es soweit funktioniert, das er die Probe aufgenommen und in das Zentrum gefahren ist. Jedoch kommt jetzt dieser Fehler, der mir leider nicht bekannt ist...
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Erde-E
Erde-E6d ago
Musst halt schauen, ob der Status der Endstops initial und an der entsprechenden Zielposition wirklich korrekt sind. hattest du aber gestern schon gemacht, wenn ich das oben richtig interpretiere/lese … mehr kann ich aber aktuell nicht beitragen - hatte nur mal „auf Verdacht“ in die Config geschaut … soooo rein aus Erfahrung im Umgang mit Statuswerten
Serdar1976
Serdar19766d ago
Dein Verdacht hatte sich ja bewahrheitet🙏 Und ich bin ja unglaublich dankbar . Mit den End stop ist alles korrekt. Ich prüfe noch mal in den Konfiguration ob ich da irgendwas finden kann …
Serdar1976
Serdar19766d ago
Konnte im Debug nichts finden. Auch in den Macros konnte ich nichts finden. (Für mein grad an Know-How, das ich mich erst seit knapp 1 Woche mit den G-Codes und Macros befasse) Aber wie Ihr am Video sehen könnt. Der Werkzeugkopf fährt in die Mitte und das Druckbett fährt etwas runter. Dann kommt die Fehlermeldung.
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Serdar1976
Serdar19766d ago
NutellaBrot155
sieht der eine riemen nur im video so schräg aus oder ist das tatsächlich so ansonten, das einzige was mir jetzt einfallen würde ist zu doppel checken was den der enstop sagt wenn die probe dran ist closed oder open
Serdar1976
Serdar19766d ago
Ist nur das Video. Ist alles i.O. Komisch! Nach dem ich mal per Hand den Z-Endstop / Euclid ausgelöst habe, ging das Homing problemlos. Vielen Dank nochmals an Euch für die Unterstützung... Werde diesen Post schließen.