Triangellab Euclid: Shutdown due to expected probe state to be stowed but is deployed (0)
Hallo Freunde. Ich habe von Triangellab die Euclid verbaut und bekomme kein homing hin.
Jedes mal kommt diese Fehlermeldung.
Die Kabel sind korrekt angeschlossen an meinem TB EBB42.
Die Leuchte an der Euclid ist rot. Sobald ich den Auslöser mit der Hand betätige geht das Licht aus und an.
Die Kabel habe ich mehrfach geprüft, sind richtig angeschlossen und funktionieren.
Daher gehe ich davon aus, das alles korrekt verkabelt ist.
Jedoch bekomme ich immer diese Fehlermeldung.
Mein Ziel war es beim Homing, das der Servo Motor die Aufnahme ausfährt und der Werkzeugkopf die Euclid aufnimmt. Und selbstverständlich auch umgekehrt.
Denn Fehler bringt er auch wenn ich die Euclid bereits darauf habe. (per Hand 😉 )
Anbei habe ich meine Konfigurationsdateien.
Ich bitte um Hilfe, da ich absolut nicht weiter komme....
64 Replies
Was sagt er denn bei den endstops im machine tab closed oder open (wenn nichts dran ist,wenn die probe dran ist und wenn die probe auslöst
Ich habe es gerade nochmals versucht und dieses stand dann in der Konsole.
Das Problem ist ganz genau das was da steht
Der drucker erwartet, dass die Probe NICHT verbunden ist aber sie hängt schon am Toolhead
Mach mal !vor den Pin
...
Hängt die euclid schon am Toolhead, ja oder nein
Ganz oben steht das der Fehler kommt wenn er sie nicht an hat und wenn er sie per Hand drauf macht
Per hand drauf machen löst den fehler auch aus
Der Fehler an sich ist ja das er nicht zum probe aufheben hinfährt
Auf die Frage von @NutellaBrot155|RR400|DE nach den endstops kam auch keine Antwort
Ja, weil das eine Sicherheitsfunktion ist, die hier auslöst
Ich weiß, hatte dieselben Probleme mit klicky
Bilder von der Verdrahtung, Config und was die endstops im machine tab sagen, sonst können wir hier wild raten aber nicht helfen
Cfg haben wir schon, viel wichtiger ist es zu wissen was der im machine tab sagt und halt die Verdrahtung
Ja auch wenn ich Sie per Hand darauf mache ist der Fehler da.
x und y Endstops funktionieren.
Geh mal in den machine Tab und guck unten bei endstops ob die closed oder open sind
Bei Z bringt er den Fehler
Euclid ist auch ein endstop
Da ist der Fehler wenn Euclid nicht gemounted ist sollte da closed stehen
Ich habe sie im augenblick per hand dran gemacht, daher denke ich
ist sie open
Wenn ich Sie weg mache kommt dieses.
Und wenn du jetzt manuell Euclid betätigst und dann nochmal bei den endstops guckst ist die dann closed
Ich habe Sie jetzt wieder Manuel dran gemacht und wie ganz oben:
Ich meinte wenn du per Hand auf die Euclid drückst als wäre das Bett da
achso mache ich gleich....#
Wenn ich Sie mit der Hand auslöse!
Ok das sieht alles gut aus
Muss mit der Hand oder Gegenstand drauf bleiben dann ist Sie im Bildschirm unter Endschalter ausgelöst.
Wenn du jetzt manuell mit den Befehlen stow_Probe und dock_Probe kommt da dann der selbe fehler
Da muss ich erst alle Axen homen. Dann kommt automatisch der Fehler.
Ne nur x und y
jetzt hat beides funktioniert, aber ich denke ich habe einen Fehler mit den Koordinaten. Die Euclid hat es raus geworfen.
Wie kann ich die Geschwindigkeit beim Laden und Entladen der Probe reduzieren?
Ich dachte ich hätte das Durch dieses im Macro reduziert, aber es ist sehr schnell?
Ich meine mit beiden das Laden und Entladen. Die Bewegung.
Du kannst den macro_travel_speed reduzieren
Wenn du es manuell mit deploy_probe machst, geht es, wenn du z homest, dann nicht?
Ansonsten die dock koordinaten anpassen bist du zuverlässig docken und stowen kannst
Ich probiere es gleich aus...
Der MCU vom TB hatte sich verabschiedet. Versuche es gerade nochmals...
Wie hast du das denn geschafft?
Keine Ahnung. Plötzlich hieß es keine Verbindung zur MCU vom TB. Es ging gar nichts mehr und ich musste einen Hartware rest durchführen.
Ich hab dir irgendwie ein Verständnisprobleme mit den Koordinaten vielleicht könnt ihr mir dort kurz behilflich sein🙈🤷🏻♂️😘
wie ist denn deine probe
mach mal nen foto von den dock
Die Aufnahme (der Arm) hat die Koordinaten X=250, Y=500
muss kurz in ein Meeting und bin 30 Minuten wieder da....
Dock ist klar,
Dock Exit is wo er nach dem deploy hinfährt (mit euclid dran),
side is wo er vom Dock aus hin fährt um die probe zu entfernen,
preflight ist ein Ort "in der Nähe" von dem er immer startet
Dock 250,500
Exit 250, 420
Side 300, 500
Preflight 300,420
Kannst du mal so testen, keine Garantie
Du kannst aber auch x und y homen und die Koordinaten mal selbst ansteuern (langsam fahren)
Vielen Dank, Jens.
Ich bin gerade aus dem Meeting abgehauen 😁🙈
Ich probier es gleich aus und meld dir zurück 🙏🙏🙏
Drucker ist wohl explodiert, weil es schon so lange dauert😆
Frag nicht....
Wieder MCU Fehler am TB.
Ich habe das USB-Kabel gewechselt und fahre gerade den Drucker hoch....
Stow wie auch deploy haben funktioniert. Vielen Dank!!! Mit deinen Daten hat es zumindest funktioniert.
Aber sobald ich auf Z-Homing gehe habe ich wieder einen Shutdown mit dem gleichen Fehler wie oben.
Damit musst du dann wohl mal in #ratos-support oder #ratos-development stolpern.. wenn die macros einzeln funktionieren, stimmt was anderes nicht
Dann schreibe ich was zusammen für den Support. Vielleicht kann mir einer von dennen ja behilflich sein. Ich finde auch keine Lösung mehr. Das Macro für zum Ausfahren funktioniert. Abholen und Ablegen funktionieren. Aber Homing funktioniert eben nicht....
Hi @Jens
Ich hab dir mal hier ein paar Videos drauf gemacht. Das erste Video ist das Laden von der Probe das zweite das stationieren und das dritte das Homing auf allen drei Achsen.
Nachdem er die Probe aufgenommen hat, bringt er diese Fehlermeldung .
Hast du eine Idee, was ich hier falsch gemacht haben könnte? .
Ich habe dir auch meine Konfiguration Dateien mit hochgeladen .
1 … 2 …oder 3 … 😉
entscheide dich, wie der
g-code state
heißen soll … er will PROBE_LOAD
aber im Macro wird PROBELOAD
gesetzt 🤓
musst also nur noch einmal die Macros prüfen & dann testet … step-by-step debuggingAnsonsten debug Modus anmachen und dann noch mal machen
vielen Dank, werde ich nochmals machen und ausprobieren....
Danke für den Tipp
Wie Du geschrieben hast war das der Fehler. Jetzt hat es soweit funktioniert, das er die Probe aufgenommen und in das Zentrum gefahren ist.
Jedoch kommt jetzt dieser Fehler, der mir leider nicht bekannt ist...
Musst halt schauen, ob der Status der Endstops initial und an der entsprechenden Zielposition wirklich korrekt sind.
hattest du aber gestern schon gemacht, wenn ich das oben richtig interpretiere/lese …
mehr kann ich aber aktuell nicht beitragen - hatte nur mal „auf Verdacht“ in die Config geschaut … soooo rein aus Erfahrung im Umgang mit Statuswerten
Dein Verdacht hatte sich ja bewahrheitet🙏
Und ich bin ja unglaublich dankbar .
Mit den End stop ist alles korrekt. Ich prüfe noch mal in den Konfiguration ob ich da irgendwas finden kann …
Konnte im Debug nichts finden.
Auch in den Macros konnte ich nichts finden. (Für mein grad an Know-How, das ich mich erst seit knapp 1 Woche mit den G-Codes und Macros befasse)
Aber wie Ihr am Video sehen könnt. Der Werkzeugkopf fährt in die Mitte und das Druckbett fährt etwas runter. Dann kommt die Fehlermeldung.
sieht der eine riemen nur im video so schräg aus oder ist das tatsächlich so
ansonten, das einzige was mir jetzt einfallen würde ist zu doppel checken was den der enstop sagt wenn die probe dran ist closed oder open
Ist nur das Video. Ist alles i.O.
Komisch! Nach dem ich mal per Hand den Z-Endstop / Euclid ausgelöst habe, ging das Homing problemlos.
Vielen Dank nochmals an Euch für die Unterstützung...
Werde diesen Post schließen.