Eigengebauter IDEX
Hi Leute ich wollte keine 2 Monate auf eine Idex von RAT warten also habe ich meinen Tridex auf V-core-idex Kompatibel umgebaut RatOS angepasst läuft soweit alles bestens kaliebrienzung hat alles geklappt ich habe aber immer noch einen X-offset von ca 0.3 siehe bild und ich weis nicht wo ich noch nach einem fehler suchen soll @Helge Keck weist du eventuel was ich übersehe
[Variables]
idex_applied_offset = 0
idex_xcontrolpoint = 62.400295760464815
idex_xoffset = -0.09970423953518548
idex_ycontrolpoint = 280.69228659243373
idex_yoffset = 0.18516470579714905
idex_zcontrolpoint = 8.099999999999998
idex_zoffset = -0.0009374999951154983
idex_zoffsetcontrolpoint = 1.2243750000182918
nozzle_expansion_applied_offset = 0
nozzle_expansion_coefficient_multiplier = 1.0
nozzle_expansion_coefficient_t0 = 0.06
nozzle_expansion_coefficient_t1 = 0.06
7 Replies
schiefer gantry, rahmen oder ungleiche belts
Hi, vielleicht auch falsche Ritzel am Antrieb oder entsprechend falsch eingetragener rotation_distance an den Steppern. Vielleicht mal die Riemenspannung checken. Wahrscheinlich hat Helge mit dem Rahmen recht. Wenn nichts hilft dann würde ich mit skew_correction anfangen.
ja habe gerade die riemen getauscht der eine war wohl etwas länger (zwei hersteller ) jetzt wollte ich einen testdruck starten und habe das problem das ich jedesmal wenn ich den druck starten will nach dem homen ein "Lost communication with MCU 'mcu'" bekomme
also mein Lost MCU konnte ich auf ein defektes oder zu schwaches netzteil (UHF 250 mit einem 350 W ersetzt)zurückführen aber den X-offset hab ich immer noch SET_SKEW XY=141.54, 141.58, 100.18 hab ich schon versucht
Könnte es sein, dass es sich dabei um Spiel des Ritzels handelt? Die Ritzel haben zur Welle des Antriebs eine Spielpassung und werden mittels Madenschraube festgezogen. Ich weiß jetzt nicht wie es beim VC4 ist jedoch hat mein WideBoy die Y Stepper versetzt und der Riemen wird dann über Rollen (Kugellager) geführt, dadurch wird Spiel der Y-Stepper und Ritzel komplett ausgegliechen, bzw. auf beide Riemenstücke gleichzeitig verteilt. Wenn ich mir deine Y-Achse ansehe, dann geht der Riemen direkt über den Stepper.
Wenn Skew Kalibration i.O. ist, dann sollte es eher ein ein Problem sein, welches wehrend einer Umdrehung des Steppers zu einer gewissen Gradzahl auftritt.
Eventuell lohnt es sich die Stepper zu Überprüfen, manchmal sind die M3 Schrauben zu lang und drücken Schrauben des Gehäuses zurück, dadurch können die Stepper verspannen, hatte das schon öfters. Besonders bei Eigenbauprojekten kann das schnell passieren
"Lost communication with MCU 'mcu'" , komisch das es spontan auftritt, bzw. dann immer direkt nach dem homen.
Also Riemen sind getauscht pully sind okay (hab ja mit der vorherigen Tridex config einwandfrei gedruckt) und immer noch ein offset von 0.3 . das einzige was ich merkwurdig finde , ist das ich feast jedesmal wenn ich VAOC ausführe die Nozzel immer um ca. 0.1 verschoben ist. eventuell sind die microschalter auch misst schlechte charge bei omron oder clone erwischt. ich werde wohl warten bis der 400 Idex kommt. "Lost communication with MCU 'mcu kam immer wenn er beide Hottend angeworfen hat auf 150 Grad deshalb mal gemessen und gesehen das ein kurzfristiger Spannungabfall da war (wenn ich die Hottend vor dem Print Start angemacht hatte war der Fehler nicht da) der hat wohl ausgereicht um das Bord lahm zu legen nach dem tausch der PSU auf 350 watt kam das nicht mehr @Helge Keck wäre vieleicht zu überlegen das erst T0 und nach paar sekunden T1 eingeschalten wird, sind immerhin 160 Watt auf einmal + 9 stepper + sonstiges (led beleuchtung, filter Lüfter etc.) und bei 250 watt was das netzteil hat denke ich kommt es schon bald an die grenzen
Sehr interessantes Problem, würde mich interessieren woran es schlussendlich liegt, eine Ferndiagnose ist echt wild bei so vielen Einflussfaktoren.
Die standard endschalter sollte theoretisch sogar genau genug sein, ein Ender 3 hat ja auch nur nen Z-Endschalter und wird nicht bei jedem Druck neu gelevelt, Vorraussetzungen ist, dass der Endschalter nicht kaputt ist.
Es könnte sich dabei auch um Wärmeausdehnung handeln, bei 20°C Temperaturunterschied, einem 300mm langem Y-Achsen Profil mit einer Ausdehnung von 23*10^-6 kommt man schon auf 0,138mm Wärmeausdehnung.
Falls du es noch nicht gemacht hast, würde ich versuchen die Y-Achse an eine definierte Endposition zu fahren, also hinten oder vorn. Meist hat man auf einer der beiden Umlenkrollen (Links/Rechts auf der Y-Achse) dann Spiel, den man mit Riemenspannung einstellen kann. Dann ist alles zumindest nach dem Rahmen ausgerichtet. Das hat bei mir nochmal ne menge rausgeholt.
endstop phasing brauchst du, hat ncihts mit der endstop genauigkeit zu tun. das ist klipper
auch, eblt und rahmen ausdehnung werden sich immer in VAOC wiederspiegeln, das ist einfach so